焦化酚氰废水工艺改进及综合利用技术

  鞍钢集团朝阳钢铁有限公司(以下简称朝阳钢铁)焦化厂年产焦炭100万t,采用2×50孔JN60-6型顶装焦炉,配套煤气产量48000m3/h的煤气净化处理工序。酚氰废水处理工艺流程为院剩余氨水经气浮除油器处理后,进入陶瓷过滤器进一步除油,然后进入蒸氨塔蒸氨,经蒸氨处理后送往酚氰废水工序,废水经处理后用于高炉冲渣。酚氰废水处理工序采用的是A/A/O生物脱酚脱氮工艺,设计处理能力为55m3/h。该工艺投产后运行良好,但随着进水指标变化、设备问题及北方季节性影响等因素的出现,好氧池污泥活性降低,处理后废水指标偶尔出现波动,如果处理不及时,使不合格水质用于高炉冲渣,将带来环保风险。本文分析了朝阳钢铁焦化酚氰废水工艺存在的问题,提出了相应的解决措施,实施后效果良好。

  一、存在问题

  1.1 蒸氨塔蒸汽耗量高及蒸氨指标波动大

  原有蒸氨塔为浮阀蒸氨塔,直径DN1400,采用直接蒸汽蒸氨,设计处理能力为30m3/h,实际运行最高处理22m3/h。蒸氨塔每运行2个月就需清扫1次,蒸氨后氨氮指标波动较大,蒸汽及液碱耗量偏高,不仅造成能源浪费,也直接影响了酚氰废水工序的稳定运行。

  1.2 好氧池曝气不均

  好氧池硝化过程需要消耗大量的氧,理论上每1mgNH3-N需4.57mgO2,正常维持曝气池的溶解氧在2~4mg/L。好氧池内的硝化菌是高度好氧菌,溶解氧低时(1~2mg/L)不会发生硝化作用,提高溶解氧的能力,使溶解氧增至3~6mg/L,硝化作用明显。朝阳钢铁酚氰废水好氧池共分4格,每格918m3,共有曝气头1892个,采用塑料微孔曝气器铺设在池底。此系统运行7年后,共有40余处曝气头脱落,导致池内曝气严重不均。曝气头脱落部位曝气过度,未脱落部位曝气不足。

  1.3 臭氧催化氧化系统效率低

  由于酚氰废水经混凝沉淀池处理后直接进入臭氧催化氧化塔,废水中部分悬浮物会进入催化塔,堵塞催化塔底部曝气头,增加了催化塔阻力,因此将催化塔内折流板拆除,减少了气水接触的反应时间,导致催化效率降低。

  1.4 脱硫液富余

  蒸氨塔顶产生的氨气经冷凝成液态氨水后,直接进入负压HPF脱硫塔,脱硫废液经提副盐工序处理后回到脱硫系统,长期循环,脱硫液富余。因脱硫液中含有大量氰化物和COD等物质,如果将脱硫液直接排往酚氰废水,将导致污泥大量死亡。为保证脱硫效果,将提副盐工序处理后的富余脱硫液送往煤塔用于喷煤处理,但由于脱硫液腐蚀性较强,喷煤不仅腐蚀设备,而且造成焦炉炭化室炉墙石墨脱落。

  1.5 地下水直接排放

  焦化地下水系统水质复杂,各泵冷却水、生产排水、循环排污水、雨排水等约为25m3/h,均通过地下水管道外排,不仅水资源浪费,而且一旦设备出现泄露,发现不及时,污染物进入外排水管道,可能导致外排水指标超标,有环保风险。

  二、改进措施

  2.1 应用斜孔塔盘

  由于原有蒸氨塔存在蒸汽耗量高和蒸氨指标波动大等问题,打开蒸氨塔进行检查,发现塔盘焦油堵塞严重。为解决此问题,利用原有蒸氨塔筒体,将塔内部浮阀塔盘、加强圈、降液板、横梁等塔内件拆除,在塔内部安装斜孔塔盘及相应塔内件,斜孔塔盘采用316L材质,以30度斜角在塔盘开孔,斜孔塔盘汽液传质死区少,开孔率可达85%以上,不易堵塞,同时增加了降液区,提高了处理能力。斜孔塔盘设备安装图如图1所示。

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  斜孔蒸氨塔改造后,两年内塔盘未出现堵塞情况。改造前后蒸氨指标如表1所示。由表1可以看出,蒸氨塔盘改造后蒸氨效率提高,处理能力提高。蒸氨后氨氮平均降低105mg/L,且波动范围减小,蒸汽利用效率提高,蒸汽耗量平均减少90kg/t水。

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  2.2 应用可提升式曝气器

  由于原有曝气头铺设在好氧池底,更换时需停止好氧池的运行,清除池底污泥,不仅工作难度较大,而且对污泥造成较大冲击,影响废水外排指标。将原有底部曝气头更换为可提升式曝气器,方案原理为院利用原有曝气主管,接新曝气管道布置于水池上方,曝气时空气由布气管进入导气管导气槽,在曝气膜管与支撑体间形成环形气室,使曝气膜管鼓起,空气通过膜管上可张微孔向水体曝气。管式曝气器采用三元乙丙橡胶(EPDM),气孔密度为34000个/套。曝气器设备图如图2所示。

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  好氧池内曝气器的安装密度为每2m2安装1个,根据好氧池不同位置对氧气的需求量不同进行调整。安装及检修时,将曝气器快速接头打开,把连接管及曝气器从曝气池上方取下即可维修更换。曝气器安装图如图3所示。

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  安装后好氧池溶解氧控制在2~6mg/L,好氧池曝气均匀,而且可根据好氧池前后端对氧气需求量不同进行调节。改造后,好氧鼓风机电流降低5A,漏气率降低,污泥活性提高,曝气不均问题得到解决。

  2.3 改造臭氧催化氧化系统

  (1)增加过滤器。为解决混凝池出水悬浮物偏高的问题,在混凝池与催化塔之间增加多介质过滤器及转盘过滤器。多介质过滤器由卵石、石英砂、活性炭及纤维球多层组成。转盘过滤器包括扇形器滤盘,电机带动转盘旋转,滤盘中间为集水筒。过滤期间,过滤转盘处于静态,有利于污泥的池底沉积。清洗期间,过滤转盘以1r/min的速度旋转并排污。增加2台过滤器后,混凝池悬浮物由70mg/L降低至10mg/L,减少了催化塔堵塞。

  (2)完善臭氧发生系统。升级臭氧发生器PLC系统,更换损坏的搪瓷管,增加空调降温。改造后氧气转化率达83%以上,氧气及电耗下降。

  (3)催化塔改造。在原有臭氧微孔曝气头基础上,增加10处0.5mm曝气孔,防止曝气头堵塞,减少催化塔阻力。在催化塔内重新安装波纹板,放置催化剂、金属鲍尔环、纤维球,将催化塔由上进水改为下进水。改造后,增加了气液接触停留时间,催化塔出水颜色发白,提高了催化氧化塔处理效果。

  2.4 处理富余脱硫液

  由于蒸氨塔顶分缩器结垢堵塞严重,达不到温差3℃的工艺要求,因此将原有分缩器拆除,清洗、更换后温差可达6℃以上,分缩器与塔顶温差的提高增加了浓氨水回流,提高了氨水浓度,从源头上减少了进入脱硫塔的氨水量。脱硫液经提副盐处理后,有毒物质大量减少,将5~10m3提盐后的富余脱硫清液均匀进入蒸氨系统,经蒸氨处理后再送往酚氰废水工序。

  此方案虽会使蒸氨废水中氰含量增加5mg/L左右,但可解决脱硫液富余问题,但脱硫液供给废水量不应过多,否则会对污泥活性及出水指标造成影响。

  2.5 生产排污水回用,废水综合利用

  (1)为解决生产排水无序排放问题,将焦化地下水井总出口堵住,将生产排水、硫铵区域排水、储槽蒸汽加热凝结水及雨排水共约10m3/h回收至100m3的综合水池,安装潜水泵及液位连锁装置进行回收利用。在综合水池安装自吸泵,出水管道铺设至好氧池入口及调节池入口,如果回收水质较好,则直接进入好氧池,如果回收的水质偏差,则进入酚氰废水调节池处理。

  (2)将晾水架循环水排污、低温水排污、制冷机蒸汽凝结水回收至30m3的蓄水池,安装自吸泵,出水管道铺设至好氧池消泡水管道入口,利用循环排污水对好氧池消泡稀释。此方案不仅不用外排循环排污水,减少稀释水用量,而且可使循环水中的碱度及部分营养物质得到利用。

  通过上述方案,酚氰废水系统不再使用工业新水消泡,可减少新水耗量25m3/h,不仅节约新水资源,而且将生产排水、雨排水、循环排污水全部回用,从根本上杜绝了污染物质外排的可能性。

  三、实施效果

  由于改造后废水处理效果提高,根据处理后外排总水量及污染物质降低量,计算得COD、悬浮物等污染物外排量减少约2.5t/月,给企业带来较大的经济和环保效益。改造前后废水出水指标见表2。

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  四、结语

  朝阳钢铁焦化厂对蒸氨塔、好氧池曝气器及臭氧催化氧化系统等设备进行改造,对生产工艺操作进行优化,将生产排污水及富余脱硫液处理后回用于酚氰废水,实现废水的综合利用。改造后不仅酚氰废水出水指标合格,解决了制约生产环保的瓶颈问题,而且达到了节能减排的目的,具有良好的经济效益和环保效益。( >

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