水溶性胶黏剂生产废水处理工艺

  某电子材料有限公司主要以丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸异辛酯、过硫酸铵、尿素、乳化剂和氨水等为原料生产水溶性胶黏剂,在生产过程中会产生水溶性胶黏剂废水,该废水有机物含量较高、成分复杂、可生化性较差且间歇排放,属较难处理的工业废水。基于该生产企业的-求及相关的研究成果,并根据该废水的水质特点,确定采用Fenton氧化+混凝沉淀+UASB+生物滤池的组合工艺对其进行处理。

  一、工程进出水水质和水量

  废水主要来自胶黏剂生产用软水制备树脂再生废水、聚合反应釜及乳化缸清洗废水、地面和设备清洗废水,废水总量大约为120t/d。处理出水水质需达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的三级标准(氨氮执行二级标准)。工程进出水水质如表1所示。

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  二、处理工艺流程

  废水处理工艺流程如图1所示。

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  废水首先进入调节池均和水质水量,然后经提升泵1进入Fenton池,通过加药装置1加入硫酸亚铁和双氧水进行Fenton氧化预处理,以提高废水的可生化性。Fenton池出水自流进入混凝沉淀池,通过加药装置2加入NaOH、PAC和PAM进行絮凝沉淀反应,去除部分COD和大部分SS。混凝沉淀池出水自流进入中间池,在中间池内进行混合、均化,然后经提升泵2进入UASB,进行厌氧分解,去除大部分COD及部分氨氮。UASB出水进入生物滤池,通过好氧微生物的作用进一步去除污染物。生物滤池出水进入贮水池,部分出水作为生物滤池反冲洗用水,反冲洗出水回流至调节池,其余出水经标准排口排放至园区污水处理厂。来自混凝沉淀池、UASB的污泥排入污泥池,沉淀浓缩后上清液回流至调节池,浓缩污泥用脱水机压滤脱水,干污泥委外处置。调节池、生物滤池由工艺鼓风机提供所需的空气,反洗空气由反洗风机提供。

  三、主要构建物

  主要构建物及设计参数见表2。

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  四、工程调试及运行结果

  4.1 工程调试

  4.1.1 预处理调试

  在废水处理工程设计阶段对废水进行了Fenton氧化小试实验,综合考虑排放-求及运行成本,最终确定了Fenton氧化的最佳条件,即在Fenton池内通过加酸调节废水pH至3~4,然后加入质量分数为0.25%的硫酸亚铁和质量分数为0.5%的双氧水,搅拌反应2.5h后,加碱调节pH至8左右。在混凝沉淀池内加入质量分数为0.1%的PAC和质量分数为0.0025%的PAM。通过预处理,提高了废水的可生化性。预处理后出水COD平均为3520mg/L,氨氮平均为30.1mg/L,COD、氨氮去除率分别为36%、42.1%。

  4.1.2 UASB调试

  UASB污泥选用城市污水处理厂脱水后的消化污泥,含水率约为80%。UASB有效容积为480m3,投加消化污泥量按20kg/m3,干污泥总量为9.6t,湿污泥量约为48t。UASB投加污泥后进行35d的驯化。调试过程初期,COD容积负荷控制在0.3~0.5kg/(m3•d),由于废水缺磷,按照m(COD):m(N):m(P)=100:5:1适当投加磷营养源。定期监测COD和VFA,当COD去除率达到80%时,逐步提升负荷,直至设计负荷0.88~1.3kgCOD/(m3•d),后续进水COD逐渐提高至5500mg/L。经过2个半月的时间,完成UASB调试,HRT为36h。之后进入稳定运行阶段,出水COD平均为635mg/L,COD去除率为82%左右。

  4.1.3 生物滤池调试

  生物滤池共4格,并联运行,所加填料为球形陶粒,滤料层厚度为3.0m,填料体积为30m3。生物滤池采用自然挂膜法,按照设计风量的50%对生物滤池进行曝气,同时按照设计流量的20%进行进水。滤池在连续闷曝24h后开始进水,并控制进水COD保持在300~350mg/L,DO在2.5mg/L左右,进水COD负荷在3.5~4kg/(m3•d)。然后按废水量的10%逐步增加进水量,同时增大曝气量,监测COD浓度的变化情况,并观察生物膜的生长情况。在生物滤池运行一段时间后,需-采用气水联合对滤池进行反冲洗,气洗强度为10~15L/(m2•s),水洗强度为4~5L/(m2•s),反冲洗时间控制在15min左右。每隔3~5天需-进行1次反冲洗,反洗出水回流至调节池。稳定运行后,出水COD平均为350mg/L,氨氮平均为22.4mg/L,COD、氨氮去除率分别为44.9%、22.7%。

  4.2 运行效果

  废水处理工程建成后,经过3个月调试达到了设计负荷,运行情况良好,处理出水可以达到污水处理厂进水接管标准。稳定运行4个月后,进行竣工验收,某监测公司对工程出水连续监测5d,表3为5d检测的平均值。

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  运行结果表明,经Fenton氧化和混凝沉淀预处理后,出水COD为3520mg/L,预处理COD总去除率为36%,达到了比较好的效果。Fenton氧化可将大分子有机物转化为小分子有机物,B/C由原来的0.18提高至0.35,提高了废水可生化性,保证了后续生化处理工艺的有效运行。整个系统的COD总去除率达到93.6%,出水COD平均为350mg/L,对于COD的去除,UASB和生物滤池的生化处理起了主导作用。

  废水经预处理后,氨氮有一定的降解,预处理氨氮总去除率为42.1%。由于反应中生成的•OH具有强氧化性,在氧化降解有机物的同时氧化了氨氮。UASB对氨氮没有明显的去除效果,氨氮浓度基本保持不变。生物滤池对氨氮有一定的降解效果。整个系统的氨氮总去除率达到56.9%,出水氨氮平均为22.4mg/L,对于氨氮的去除,物化预处理起了主导作用。

  废水经预处理后,SS明显降低,SS去除率为75.7%。整个系统的SS总去除率达到89.5%,出水SS平均为315mg/L,处理效果较好。

  五、技术经济指标

  本项目为某电子材料有限公司的新建废水处理项目,总投资共计199万元。不计折旧费,运行费用主要包括电费、药剂费及污泥处置费、人工费。平均日电耗约442kW•h,电价以0.8元/(kW•h)计,则需电费2.94元/m3,在运行中需-加酸、氢氧化钠、PAC、PAM、硫酸亚铁和双氧水等药剂,药剂费用约为3.0元/m3,产生干污泥(含水率80%)约60kg/d,需污泥处置费0.2元/m3,人工费为0.66元/m3,运行费用合计约为6.8元/m3。

  六、结论

  水溶性胶黏剂生产废水水质波动大,可生化性差,经Fenton氧化+混凝沉淀+UASB+生物滤池的组合工艺处理后,最终出水COD平均为350mg/L,氨氮平均为22.4mg/L,SS平均为315mg/L,各项指标均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的三级标准(氨氮满足二级标准)。该工艺运行稳定,污染物去除效果显著,运行成本约为6.8元/m3。( >

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